改進的控制策略傳統的控制策略全部由監控裝置來進行,智能數據采集裝置僅僅等待輪詢之后,才將數據反饋給監控裝置或根據下發控制命令進行執行。一方面需逐個輪詢下位裝置,并在下位裝置數據交換完成之后,才能由監控裝置發起下一個裝置數據的交換,輪詢時間相對較長,也可能存在短暫的異常數據被覆蓋的現象。
在實現光纖以太網通信后,可對控制策略進行優化。當智能數據采集裝置采集到異常的數據時,進行實時主動上傳,正常的數據采集仍然保持由監控裝置來輪詢,這樣故障或告警可以及時反饋到監控裝置;部分實時控制處理可以通過監控裝置下放給智能數據采集裝置。
流程設計
軟件流程主要有定時采樣、數據處理和監控裝置通信交互。通過定時中斷,定時從ADC采樣端獲取12位的采集數據,功率電感同時通過端口引腳的電壓高低電平情況進行開關狀態量的采集。收到上位監控裝置的消息后解碼消息,并根據控制字執行相應的操作。軟件流程如圖7所示。
試驗驗證
將設備置于35kV變電站的所用電智能交直流一體化電源系統中,試運行時間7x24h。試運行結果顯示,串口通信誤碼率因所處強電環境和使用波特率的不同稍有差異,采用光纖通信誤碼率下降到0;監控裝置實時反映數據的時間從2S左右下降到200ms左右;在被動輪詢策略基礎上補充智能數據采集裝置主動上報和少量自主控制,同時監控裝置輪詢無需再等待被輪詢裝置數據交換完成后進行下一裝置的輪詢。
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